新要求考驗新技術
如何取電也是“大黃蜂”的一個難點。以前,我們的AGV車體相對來說比較小巧,耗電量不大,很耐用,不必經常取電,因此取電采用的是充電站形式,有固定的區域和專門的位置。但是,“大黃蜂”就不同了。為了配合用戶的生產節拍,它沒有專門的時間充電;其次,它的車輛載重量大,故而在運行過程中,耗能很快,車輛自身攜帶的蓄電池不能滿足車輛長時間運行;又因為它車體巨大,再采用充電站模式會占地很大,所以,這次在項目中采用了無接觸取電技術,讓“大黃蜂”邊工作邊充電,這樣,不僅能滿足用戶需求,解決耗能快的問題還能節省空間。
這么大功率的無接觸取電用于AGV上這是第一次。在這個過程中遇到的最大問題就是如何保證取電器的取電效率。測試時,電氣調試人員一邊測,一邊將取電結果反饋給機械設計人員。整個測試過程經歷了很長時間。開始時,為了不損壞設備,調試人員想出各種辦法,先用扎帶將取電設備捆扎在車上,以方便測試,得出數據后大家一起分析、研究。根據大家提出的改進建議,相關技術人員多次更改方案,最終優化了取電機構,保證了“大黃蜂”的平穩取電。
既然選擇遠方 便會風雨兼程
804工房沒有16噸的行車,無法完成“大黃蜂”的裝配和調試,在與物流公司協商后,我們將“大黃蜂”的裝配和調試工作轉移到了805工房進行。兩個月間,裝配人員和調試人員一直在804和805工房之間來回穿梭。“每天在804和805之間要跑三四個來回,走路都是一溜小跑的,一天下來,步數起碼是一萬起……”技術部的調試人員說。
因為有很多新技術、新設備,裝配、調試的過程也是一波三折:技術部一邊調試一邊修改,生產部員工也跟著裝了改、改了裝,還時常因為要配合技術人員的調試,一起加班,工作量增加了很多。
預驗收通過后,我們懸著的心放了下來,為自己的付出終于有了一個比較令人滿意的結果而欣慰不已。但是我們并沒有沉浸在這短暫的喜悅之中。正所謂百尺竿頭,更進一步,我們既然選擇了遠方,便只會風雨兼程。當前,人工智能的新技術在飛速發展,新的挑戰層出不窮,面對越來越激烈的市場競爭,我們將會秉持一顆對AGV事業的敬業心和專注心,加快學習和創新的腳步,努力突破一個個新的技術難題,把昆船AGV做得更好。
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