2.2.2 AGV路徑的優化
現場接班時通常會產生大量廢料桶回收和空托盤回庫任務,而初始設計中廢料房門前只有一條路徑,一旦有AGV在進行廢料桶回收和輸送任務時。其他運送輔料的AGV因路徑設置限制而必須等待。廢料房門前路徑優化后,采用了雙向雙車道,見圖4。而在K區,初始設計的兩條路徑對應兩個空托盤回收站臺,一旦有其他AGV經過也必須等待。K區路徑優化后,將AGV同向行進路徑增加至2—3條,見圖5。廢料房門前路徑和K區路徑優化后,提高了AGV在這兩個區域的工作效率,解決了因回收廢料桶和空托盤而阻礙其他AGV行進的現象,增強了AGV對生產的保障能力。
圖4廢料房路徑優化前后設計圖
圖5 K區路徑優化前后設計圖
2.3 AGV保養制度
為了保證AGV小車長期穩定運行,減少因突發性故障而導致輔料輸送能力下降,必須對AGV進行定期保養和直流蓄電池活化。AGV保養分為日保、周保和月保哺引。日保由操作工完成,由于生產任務、操作工技能等因素限制,日保只能進行設備清潔、設備表面的點檢等工作;周保和月保主要是由維修工實施對設備的深度檢查和保養,利用設備停臺時間集中完成。由于每周工作日生產不間斷進行,且維修力量有限,生產時間內集中停臺進行深度保養不現實,利用周末停臺時間進行集中深度保養也存在著人員不足、水電汽使用等問題。為此,通過研究AGV結構和運行規律,將周保和月保內容進行整合,每天保養一臺AGV,保養人員、保養內容、保養時間規范化、專業化,有利于對設備保養標準化和保養質量的管理。在調度方案和路徑管理設置優化后,對不同AGV數量條件下運送輔料時間進行了現場測試,見表2。對比分析可知,周期性地進行AGV保養并不會對實際輔料輸送效率產生太大影響,能夠達到保養要求和生產需要。
表2不同AGV數量條件下輔料運送時間①
注:①數據采集時間為2009年11月。
3.使用效果
通過對長沙卷_煙廠物流AGV系統的配盤方式、調度方案、路徑管理設置進行優化,并建立了AGV維護保養制度,提高了AGV系統對生產的保障能力。改進后的AGV系統已應用于長沙卷_煙廠二期工程物流項目,結果表明,輔料在運送過程中未再發生輔料跌落現象,提高了AGV運送廢料桶的效率,降低了AGV小車在運行中的阻塞故障和運送等待時間,通過增加對廢料房隔離門的開關檢測保證了AGV運行的安全性,新制定的保養制度保障了AGV的穩定運行,減少了突發性故障。據統計,AGV系統的平均輔料輸送時間由23 min減少到約10 min(圖6),取得了良好的實際應用效果。
圖6 AGV輸送輔料平均耗時統計(2009年1—11月)
2023-08-21 09:49
2019-01-11 14:47
2018-03-13 08:29
2018-02-27 08:30
2016-12-13 21:09
2016-12-12 21:39
2016-12-10 17:42
2016-12-10 16:26
2016-12-10 16:12
2016-12-06 18:04